电驱减速器啸叫噪声问题分析与优化

电动车千人会 2024-09-21 09:00

发现“分享”“在看”了吗,戳我看看吧

诚邀新能源电驱动行业专家学者及研究人员投稿发文

录用有奖金 投稿邮箱:EVH1000@163.com

以某单电机电驱系统减速器为研究对象,针对整车NVH试验评价中减速器啸叫问题进行专项分析和优化,通过建立精确的减速器总成动力学性能分析虚拟样机模型,对齿轮啮合振动激励机理、传动路径和振动响应等进行详细分析,根据台架试验和整车试验结果标定虚拟样机模型,通过齿轮宏观参数及微观修形优化对齿轮加工误差、传递误差、啮合刚度和动态啮合力进行专项优化和控制;同时通过对零部件及系统的模态及振动响应分析,分析传递路径及系统响应结果,预测振动噪声风险,通过传递路径刚度及激励频率优化,降低系统振动响应和噪声风险;最后通过整车NVH性能试验验证改进效果。通过以上手段,显著降低了减速器的啸叫噪声,最终达成整车NVH性能要求。

1 前言

随着纯电动汽车的日益发展和消费者对整车乘坐舒适性要求的提高,减速器作为电动汽车主要的噪声源,通过对其进行严苛的噪声控制成为整车声品质提升的关键因素之一。减速器噪声主要包括啸叫噪声和敲击噪声,对于单挡减速器,啸叫噪声是其主要的噪声表现形式,啸叫噪声是由内部齿轮在啮合传动中所产生的振动激励引起的一种中高频噪声,这是一种很容易被人耳识别的中高频纯音,用户抱怨度比较高,必须降低或者消除。相比于传统燃油车,电动汽车中发动机总成“掩蔽效应”消失,背景噪声更小[1],这就对减速器的噪声控制提出了更高的要求和挑战。

本文以某电动汽车的单挡减速器为研究对象,针对减速器的啸叫噪声,分析啸叫噪声的产生机理和相关因素,并提出一种基于齿轮参数、振动激励、传递路径和系统响应的综合优化设计方法,以改善啸叫问题,为在减速器产品开发中,啸叫问题的正向开发控制提供一种方法。

2 问题描述

本文研究的减速器为二级三轴式结构,在整车NVH主观评价试验时,发现在30 km/h~50 km/h(输入转速2 300 r/min~3 200 r/min、30%×电机输入最大扭矩)和90 km/h~110 km/h(输入转速6 350 r/min~7 500 r/min、70%x×输入最大扭矩)两个加速段,车内能明显感受到啸叫噪声,通过客观测试识别到22阶次噪声明显,超出客观评价最大值5 dB,22阶次为减速器一级齿轮阶次,减速器一级阶次噪声不达标。

图1 加速噪声客观测试结果 Fig.1 Objective test results of accelerated noise

图2 22阶次噪声曲线 Fig.2 22 order noise curve

3 问题分析

3.1 啸叫机理分析

减速器啸叫噪声是齿轮箱弹性系统在动态激励载荷作用下产生的刚柔耦合响应。齿轮啸叫噪声是一种动态啮合力激励产生的稳态噪声,由于齿轮啮合过程中啮合刚度的不断变化引起传递误差的波动,它作为一种动态激励源直接导致齿轮受载接触应力的波动,这种接触应力的波动激起内部结构振动,振动再通过轴、轴承、减速器壳体、悬置和车身等零部件传递到车内。减速器啸叫噪声具有明显的阶次特征,与齿轮的齿数相关,在中高频率较高转速范围内都可能出现。当减速器的壳体模态频率和齿轮的激励频率相同时会发生共振,啸叫噪声表现更明显[7]。

图3 噪声传递路径 Fig.3 Noise transfer path

影响减速器啸叫噪声的因素主要包括振动激励源、传动路径和系统响应三个面。

振动激励源方面:主要包含影响齿轮动态啮合性能的关键因素,包括齿轮宏观参数、微观修形参数、接触应力分布、传递误差、啮合刚度、啮合刚度和制造安装误差等。

传递路径方面:包括齿轮轮辐、轴、和轴承等零件的支撑刚度和模态特性,以及相关零部件之间的配合刚度等因素。

系统响应方面:包括壳体刚度和模态特性,以及系统的耦合模态频率等因素。

3.2 制造安装误差分析

制造安装误差也是导致齿轮啮合啸叫噪声的因素之一,拆解减速器总成,对零部件制造安装误差进行复检,通过检测报告除一级齿轮外,其余零部件的关键尺寸公差均无超差项,一级齿轮存在齿顶修缘量超差和单个齿距跳齿问题,可能对啸叫噪声有所贡献。

图4 齿轮检测结果一 Fig.4 Gear test result 1

图5 齿轮检测结果二 Fig.5 Gear test result 2

针对以上超差问题,通过工艺改善,消除了超差问题,挑选合格齿轮进行换装测试,啸叫噪声并未明显改善,这说明啸叫噪声并不是此项制造超差带来的。

3.3 减速器动力学仿真模型搭建与标定

基于MASTA软件建立减速器总成虚拟样机仿真分析模型,对于轴、齿轮轮辐、差速器壳体、减速器壳体等零部件通过有限元法获得准确刚度、质量和模态等信息并导入仿真分析模型,以获得准确的动力学性能仿真分析模型。

图6 减速器总成仿真分析模型 Fig.6 Simulation analysis model of reducer assembly

通过减速器总成齿轮接触区试验结果、振动噪声试验结果和零部件制造及装配误差标定仿真分析模型,标定后仿真分析模型的计算结果与试验结果一致。

图7 齿轮接触区试验与计算结果对比 Fig.7 Comparison of test and calculation results of gearcontact zone

图8 振动噪声试验与计算结果对比 Fig.8 Comparison of vibration and noise test andcalculation results

3.4 振动激励源分析

振动激励源主要是齿轮啮合产生的,主要表现形式为齿轮啮合的传递误差、啮合刚度和动态啮合力,针对减速器一级齿轮进行振动激励源分析,分析结果显示,在啸叫问题工况下,传递误差峰峰值为0.54 μm和1.09 μm,传递误差值较大;啮合刚度最大波动量为2.06 N/(μm·mm)和1.84 N/(μm·mm),啮合刚度波动较大;齿轮动态啮合力在啸叫问题工况区间存在峰值,峰值分别为0.62 kN/μm、1.53 kN/μm和0.96 kN/μm、1.99 kN/μm。以上振动激励幅值需优化降低。

图9 传递误差及啮合刚度计算结果 Fig.9 Transmission error and mesh stiffnesscalculation results

图10 动态啮合力计算结果 Fig.10 Dynamic meshing force calculation results

3.5 传递路径分析

齿轮啮合产生的振动激励通过轮辐、轴和轴承传递至壳体,进而产生壳体辐射噪声,这些零件的支撑刚度不足会使齿轮啮合错位量增大,进而传递误差和动态啮合力等激励也会增大,系统变形分析结果显示,一级从动齿轮轮辐轴向变形较大,支撑刚度不足,需做结构优化设计,强化支撑刚度。

图11 系统变形计算结果 Fig.11 System deformation calculation result

3.6 系统振动响应分析

通过耦合模态分析及系统振动响应分析,能计算系统耦合模态及频率,分析获得系统振动响应结果,识别系统及零部件振动特性及频率激振情况,计算结果显示,在啸叫问题工况区,存在频率临近的多个模态频率,产生了模态频率共振问题,对应峰值转速2 513 r/min和6 853 r/min,模态共振问题需优化。

图12 振动响应频谱图计算结果(22阶) Fig.12 Vibration response spectrogram calculationresults (22th order)

图13 22阶次切片图 Fig.13 22th order slice diagram

4 方案优化设计及分析

根据前文的啸叫噪声原因分析结果以及综合考虑方案优化更改的可行性及有效性,制定便捷有效的改进设计方案。

关于一级从动齿轮轮辐支撑刚度不足问题,通过优化轮辐结构,加宽轮辐辐板厚度,辐板厚度由原10 mm增至15 mm,在辐板上增加减重孔以控制零件重量的增加,同时将轮缘厚度增加,以提高轮齿支撑刚度。

关于模态共振问题,可通过更改激振频率或者共振零部件的模态频率来改善,但由于更改零部件的响应模态频率需要壳体和轴齿件结构做较大的更改,更改方案可行性差,因此本文通过更改激振频率即一级齿轮的齿数来优化激振频率,避开优化目标转速区间内的共振模态频率,在保证速比不变的前提下,优化齿数,如表1所示。

表1 齿数优化方案对比表

Tab.1 Comparison of tooth number optimization schemes

除了以上措施,降低齿轮啮合振动激励源是改善齿轮啸叫噪声最直接和最有效的措施,基于以上两种齿数优化方案,以降低传递误差、啮合刚度和动态啮合力为优化目标,对齿轮的宏观参数和微观修形参数进行优化设计。

齿轮宏观参数设计时,恰当的重合度设计能够在保证可靠性的前提下,增强轮齿啮合刚度,降低齿轮啮合错位量和传递误差,重合度优化结果如表2所示。

表2 重合度优化方案对比表

Tab.2 Comparison table of optimization schemes for coincidence degree

齿轮微观修形参数设计时,要保证齿面接触应力在齿宽和齿高方向上保持正中间,且接触面积要大于全齿面积的70%;同时,要保证重点关注扭矩工况下的传递误差峰峰值尽可能的小,并降低齿轮啮合刚度波动量和齿轮动态啮合力峰值。

图14 齿面接触应力计算结果 Fig.14 Tooth contact stress calculation result

目标扭矩工况下,齿面接触应力分布居中,未出现明显偏载,齿轮啮合接触状态良好。

表3 传递误差及啮合刚度优化结果对比表

Tab.3 Comparison table of transmission error and mesh stiffness optimization results

优化方案与原方案相比,啸叫问题工况下的传递误差和啮合刚度均大幅降低,达成优化预期目标。

图15 动态啮合力计算结果-优化1 Fig.15 Dynamic meshing force calculationresults-optimization 1

优化后的动态啮合力计算结果显示,2 300 r/min~3 200 r/min峰值依然存在,但幅值有所减小;6 350 r/min~7 500 r/min加速区间波峰消失,但2 600 Hz~2 700 Hz频率区间的波峰依然存在,波峰移动到加速区5 000 r/min~5 500 r/min,这说明共振模态频率依然存在,为避免将目标转速区域的啸叫噪声改善后,其他转速区间的啸叫噪声恶化,需对全扭矩段的传递误差峰峰值进行优化控制,将全扭矩段工况下对应的传递误差峰峰值降低。

如图16所示,优化1和优化2方案各扭矩工况下传递误差峰峰值均低于原方案,全扭矩段工况下的啸叫噪声风险可控。

图16 动态啮合力计算结果-优化2 Fig.16 Dynamic meshing force calculationresults-optimization 2

最后对优化方案进行阶次噪声声功率分析,预测优化方案的啸叫噪声情况,如图17和图18所示,计算结果显示,优化1和优化2的阶次噪声均低于35 dB目标值,符合设计优化目标要求。

图17 扭矩工况下传递误差计算结果 Fig.17 Transmission error calculation results undervarious torque conditions

图18 29阶次噪声计算结果-优化1 Fig.18 29th order noise calculation results-optimization 1

图19 31阶次噪声计算结果-优化2 Fig.19 31th order noise calculation results-optimization 2

5 试验验证

针对优化1和优化2两个方案进行试制,并进行整车NVH客观试验测试,测试结果显示,两个优化方案的一级齿轮阶次噪声均低于35 dB(A),其中优化1阶次噪声较原方案降低11 dB(A),优化2阶次噪声较原方案降低14 dB(A),两个方案阶次噪声值均达成目标值,并大幅低于阶次噪声控制目标值。

图20 优化方案振动噪声试验结果 Fig.20 Optimized plan vibration and noise test results

6 结论

本文以某纯电动汽车减速器为例,针对该减速器在整车NVH试验中出现的啸叫噪声问题,应用减速器动力学性能虚拟样,通过仿真分析手段,对减速器齿轮啸叫噪声产生的机理进行了深入的分析.

从振动激励源、传递路径和系统振动响应等方向全面分析了一级齿轮啸叫振动噪声的产生、传递以及响应过程,并通过优化振动激励、支撑刚度和模态共振频率等手段,改善了齿轮啸叫噪声,达成了减速器产品噪声开发目标,为减速器的NVH性能正向开发提供了一个比较全面的思路,并得出以下结论:

(1)准确和全面的试验测试是解决问题的前提,对于减速器啸叫问题解决,必须通过试验准确获取相关试验测试数据,包括整车行驶工况对应的扭矩、转速、齿轮接触区以及振动噪声客观试验数据等,以及零部件的模态试验数据等。

(2)虚拟样机模型的准确性对于解决噪声问题至关重要,需通过试验结果,结合有限元等多种手段对虚拟样机模型进行精确的标定优化。

(3)优化齿轮啮合传动产生的振动激励源,是解决啸叫噪声问题最直接有效的手段,通过齿轮宏观参数和微观修形参数的综合迭代优化设计,可以显著降低振动激励。

(4)传递路径及壳体的支撑刚度和模态,在结构总布置设计时就应该充分考虑NVH性能开发的需求,在总成及零部件设计方案锁定前,需对结构支撑刚度和模态进行综合优化。

(5)系统及零部件耦合模态频率是客观存在无法消除的,在进行方案设计时,对于噪声敏感的工况需避开共振模态频率,并尽量降低振动激励。

参考文献:

[1] 闫硕, 王宏伟. 纯电动汽车减速器噪声优化研究[J]. 中国汽车, 2019, 000(007):49-53.

[2] 温国庆, 李艳斌, 殷麒麟,等. 采用传递路径分析的纯电动车减速器啸叫噪声优化[J]. 重庆理工大学学报(自然科学), 2017, 09(212):59-63.

[3] 潘晓东, 刘祥环, 黎超. 纯电动汽车高速齿轮传动NVH性能优化研究[J]. 重庆理工大学学报, 2017,11(31):25-31.

[4] ASME M , J DEERE, PARKER R G . Mesh stiffness variation instabilities in two-stage gear systems [J]. Journal of vibration and acoustics,2002,124(1):68-76.

[5] 李彦昊, 吴光强, 栾文博. 基于齿轮修形的变速器啸叫特性优化[J]. 机械传动, 2014(1):18-22.

[6] KANDA Y , SAKA T , FUJIKAWA M , ET AL. Experimental Transfer Path Analysis of Gear Whine[J]. SAE 2005:01-2288.

[7] 徐忠四, 承忠平, 高立新,等. 电动汽车减速器啸叫噪声的双目标优化[J]. 汽车工程, 2018,1(40):76-81.

来源:电驱动NVH


EVH原创文章

1.2024年度日产驱动电机冷却系统简析

2.浅述纯电动汽车VCU核心策略之扭矩控制
3.2024年度永磁同步电机噪音原理及其改善方案概述
4.极致性价比的电驱产品关键技术
5.华为多合一DriveONE电驱动技术


电动车千人会主办的“EVH第七届全球新能源动力总成年会暨千星奖颁奖典礼”将于2024年11月21-11月22日在上海举行。


重庆青山工业有限责任公司电机总工程师,张霄霆先生出席并作题为《新能源高速永磁电机关键技术》的报告。


演讲嘉宾



扫码报名参会


展台&演讲赞助咨询







扫描二维码|关注我们

●  电动车千人会  ● 






扫码关注智能汽车

●  EVH1000智能汽车  ● 






欢迎加入新能源汽车产业交流群  

关注公众号后台回复关键词“社群

即可获取入群方式

【免责声明】文章为作者独立观点,不代表电动车千人会立场。如因作品内容、版权等存在问题,请于本文刊发30日内联系电动车千人会进行删除或洽谈版权使用事宜

👇👇👇点击阅读原文,报名参加“EVH2024第七届全球新能源动力总成年会”!

电动车千人会 电动车千人会(EVH1000)是电动汽车智慧出行一站式咨询交流服务平台,旨在通过业内千位专家的努力带动下,融合产学研、证推新技术、优整供应链、创提智造力,为推动汽车行业的蓬勃发展奉献力量。电动车千人会通过组局电动车相关的产业评选、行业会议、闭门沙龙、技术培训、技术咨询、出海行业对接等,以加快产业集群化落地及人才综合能力提升。
评论 (0)
  • 2024年初,OpenAI公布的Sora AI视频生成模型,震撼了国产大模型行业。随后国产厂商集体发力视频大模型,快手发布视频生成大模型可灵,字节跳动发布豆包视频生成模型,正式打响了国内AI视频生成领域第一枪。众多企业匆忙入局,只为在这片新兴市场中抢占先机,却往往忽视了技术成熟度与应用规范的打磨。以社交平台上泛滥的 AI 伪造视频为例,全红婵家人被恶意仿冒博流量卖货,明星们也纷纷中招,刘晓庆、张馨予等均曾反馈有人在视频号上通过AI生成视频假冒她。这些伪造视频不仅严重侵犯他人权
    用户1742991715177 2025-05-05 23:08 92浏览
  • 这款无线入耳式蓝牙耳机是长这个样子的,如下图。侧面特写,如下图。充电接口来个特写,用的是卡座卡在PCB板子上的,上下夹紧PCB的正负极,如下图。撬开耳机喇叭盖子,如下图。精致的喇叭(HY),如下图。喇叭是由电学产生声学的,具体结构如下图。电池包(AFS 451012  21 12),用黄色耐高温胶带进行包裹(安规需求),加强隔离绝缘的,如下图。451012是电池包的型号,聚合物锂电池+3.7V 35mAh,详细如下图。电路板是怎么拿出来的呢,剪断喇叭和电池包的连接线,底部抽出PCB板子
    liweicheng 2025-05-06 22:58 379浏览
  • 5小时自学修好BIOS卡住问题  更换硬盘故障现象:f2、f12均失效,只有ESC和开关机键可用。错误页面:经过AI的故障截图询问,确定是机体内灰尘太多,和硬盘损坏造成,开机卡在BIOS。经过亲手拆螺丝和壳体、排线,跟换了新的2.5寸硬盘,故障排除。理论依据:以下是针对“5小时自学修好BIOS卡住问题+更换硬盘”的综合性解决方案,结合硬件操作和BIOS设置调整,分步骤说明:一、判断BIOS卡住的原因1. 初步排查     拔掉多余硬件:断开所有外接设备(如
    丙丁先生 2025-05-04 09:14 119浏览
  • Matter协议是一个由Amazon Alexa、Apple HomeKit、Google Home和Samsung SmartThings等全球科技巨头与CSA联盟共同制定的开放性标准,它就像一份“共生契约”,能让原本相互独立的家居生态在应用层上握手共存,同时它并非另起炉灶,而是以IP(互联网协议)为基础框架,将不同通信协议下的家居设备统一到同一套“语义规则”之下。作为应用层上的互通标准,Matter协议正在重新定义智能家居行业的运行逻辑,它不仅能向下屏蔽家居设备制造商的生态和系统,让设备、平
    华普微HOPERF 2025-05-08 11:40 107浏览
  • 某国产固态电解的2次和3次谐波失真相当好,值得一试。(仅供参考)现在国产固态电解的性能跟上来了,值得一试。当然不是随便搞低端的那种。电容器对音质的影响_电子基础-面包板社区  https://mbb.eet-china.com/forum/topic/150182_1_1.html (右键复制链接打开)电容器对音质的影响相当大。电容器在音频系统中的角色不可忽视,它们能够调整系统增益、提供合适的偏置、抑制电源噪声并隔离直流成分。然而,在便携式设备中,由于空间、成本的限
    bruce小肥羊 2025-05-04 18:14 246浏览
  • 文/郭楚妤编辑/cc孙聪颖‍相较于一众措辞谨慎、毫无掌舵者个人风格的上市公司财报,利亚德的财报显得尤为另类。利亚德光电集团成立于1995年,是一家以LED显示、液晶显示产品设计、生产、销售及服务为主业的高新技术企业。自2016年年报起,无论业绩优劣,董事长李军每年都会在财报末尾附上一首七言打油诗,抒发其对公司当年业绩的感悟。从“三年翻番顺大势”“智能显示我第一”“披荆斩棘幸从容”等词句中,不难窥见李军的雄心壮志。2012年,利亚德(300296.SZ)在深交所创业板上市。成立以来,该公司在细分领
    华尔街科技眼 2025-05-07 19:25 192浏览
  • 随着智能驾驶时代到来,汽车正转变为移动计算平台。车载AI技术对存储器提出新挑战:既要高性能,又需低功耗和车规级可靠性。贞光科技代理的紫光国芯车规级LPDDR4存储器,以其卓越性能成为国产芯片产业链中的关键一环,为智能汽车提供坚实的"记忆力"支持。作为官方授权代理商,贞光科技通过专业技术团队和完善供应链,让这款国产存储器更好地服务国内汽车厂商。本文将探讨车载AI算力需求现状及贞光科技如何通过紫光国芯LPDDR4产品满足市场需求。 车载AI算力需求激增的背景与挑战智能驾驶推动算力需求爆发式
    贞光科技 2025-05-07 16:54 154浏览
  • 后摄像头是长这个样子,如下图。5孔(D-,D+,5V,12V,GND),说的是连接线的个数,如下图。4LED,+12V驱动4颗LED灯珠,给摄像头补光用的,如下图。打开后盖,发现里面有透明白胶(防水)和白色硬胶(固定),用合适的工具,清理其中的胶状物。BOT层,AN3860,Panasonic Semiconductor (松下电器)制造的,Cylinder Motor Driver IC for Video Camera,如下图。TOP层,感光芯片和广角聚焦镜头组合,如下图。感光芯片,看着是玻
    liweicheng 2025-05-07 23:55 122浏览
  • UNISOC Miracle Gaming奇迹手游引擎亮点:• 高帧稳帧:支持《王者荣耀》等主流手游90帧高画质模式,连续丢帧率最高降低85%;• 丝滑操控:游戏冷启动速度提升50%,《和平精英》开镜开枪操作延迟降低80%;• 极速网络:专属游戏网络引擎,使《王者荣耀》平均延迟降低80%;• 智感语音:与腾讯GVoice联合,弱网环境仍能保持清晰通话;• 超高画质:游戏画质增强、超级HDR画质、游戏超分技术,优化游戏视效。全球手游市场规模日益壮大,游戏玩家对极致体验的追求愈发苛刻。紫光展锐全新U
    紫光展锐 2025-05-07 17:07 208浏览
  • 二位半 5线数码管的驱动方法这个2位半的7段数码管只用5个管脚驱动。如果用常规的7段+共阳/阴则需要用10个管脚。如果把每个段看成独立的灯。5个管脚来点亮,任选其中一个作为COM端时,另外4条线可以单独各控制一个灯。所以实际上最多能驱动5*4 = 20个段。但是这里会有一个小问题。如果想点亮B1,可以让第3条线(P3)置高,P4 置低,其它阳极连P3的灯对应阴极P2 P1都应置高,此时会发现C1也会点亮。实际操作时,可以把COM端线P3设置为PP输出,其它线为OD输出。就可以单独控制了。实际的驱
    southcreek 2025-05-07 15:06 250浏览
  • 多功能电锅长什么样子,主视图如下图所示。侧视图如下图所示。型号JZ-18A,额定功率600W,额定电压220V,产自潮州市潮安区彩塘镇精致电子配件厂,铭牌如下图所示。有两颗螺丝固定底盖,找到合适的工具,拆开底盖如下图所示。可见和大部分市场的加热锅一样的工作原理,手绘原理图,根据原理图进一步理解和分析。F1为保险,250V/10A,185℃,CPGXLD 250V10A TF185℃ RY 是一款温度保险丝,额定电压是250V,额定电流是10A,动作温度是185℃。CPGXLD是温度保险丝电器元件
    liweicheng 2025-05-05 18:36 284浏览
  • ‌一、高斯计的正确选择‌1、‌明确测量需求‌‌磁场类型‌:区分直流或交流磁场,选择对应仪器(如交流高斯计需支持交变磁场测量)。‌量程范围‌:根据被测磁场强度选择覆盖范围,例如地球磁场(0.3–0.5 G)或工业磁体(数百至数千高斯)。‌精度与分辨率‌:高精度场景(如科研)需选择误差低于1%的仪器,分辨率需匹配微小磁场变化检测需求。2、‌仪器类型选择‌‌手持式‌:便携性强,适合现场快速检测;‌台式‌:精度更高,适用于实验室或工业环境。‌探头类型‌:‌横向/轴向探头‌:根据磁场方向选择,轴向探头适合
    锦正茂科技 2025-05-06 11:36 401浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦