背景
在一批生产过程总共投入使用了9126个CJ7805三端稳压管,出现了11个损坏,均是新料加工焊接后第一次通电功能测试发现,立刻联系长电厂家协助寻找原因。
厂家收到不良品后立刻展开分析
一、外观编号与检查
(1)其中1#、2#、9#、11#外观相同(印有长电LOGO)
(2)3#、4、5#、6#、7#、8#、10#外观相同,也是厂家所用印章
二、电参数测试
经过对电参数复测,测试结果基本与用户反馈现象重复。其中 9#管(不容易出现故障那个)电参数为 pass(通过)。
经手动复测,该样管输出值(4.89V--5.05V)在要求范围内,但不能稳定于某一具体数值(数值跳动)。
三、X-RAY检测(看芯片内部)
由于其中大部分样管测试参数表现为断路,所以只对这 11 只样管进行了X-ray 检查,见以下照片:
通过X-Ray检查,发现1#、2#、9#、11#管芯面积明显比其它样管的管芯面积大,压焊丝直径也比其它管大,成像较为清晰。1#、11#在正面的X-Ray中可见到输入端与接地端的焊丝有交叉。
4#、6#、10#能够明显观察到有断丝,7#输入端没有压焊丝,8#输入端没有压焊丝而输出端却有3根,2#、3#、5#成像不清晰,观察不到接地端的压焊丝。
三、晶圆检测
将2#、3#、4#、9#、10#样管去除封装,进行芯片级检验,具体的照片如下:
3#芯片金属层有短条
4#输出端压点铝层被破坏
10#铝条有破损造成的连铝
该异常不排除是在去除封装时引入的,因此芯片级测试,此 3#、4#、10#管芯皆为失效。
分析结论
厂家 X-Ray 显示其中 5 只有明显的封装异常,另外几只成像无异常,估计EOS 导致内部损伤。
你认同吗?